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經(jīng)過多年長期的實(shí)驗(yàn)研究,蠟燭生產(chǎn)設(shè)備廠家在該領(lǐng)域的工藝與設(shè)備已趨于成熟,以下列舉幾臺設(shè)備的研制過程以供參考。
1.1真空脫氣澆注一號設(shè)備實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
抽真空加熱,首先實(shí)驗(yàn)各系統(tǒng)的性能:脫氣澆注爐的真空度及漏氣率均達(dá)到要求。
脫氣澆注爐的加熱效率。設(shè)備實(shí)測數(shù)據(jù)為:
·在空爐、室溫9℃時,對導(dǎo)熱油加熱從12℃~120℃,加熱時間1h50min;
·在室溫10℃、導(dǎo)熱油預(yù)先達(dá)到120℃后,在料倉注入8.5℃的原料260kg,罐子加滿料后,大約3h,三個測溫點(diǎn)溫度達(dá)到120℃;
·將原料加熱到120℃,加熱時間為4h50min;經(jīng)加熱后做蠟液脫氣實(shí)驗(yàn),將蠟液加熱到115℃,并開始攪拌15min,觀察攪拌效果;
·開始抽真空,5s后大量氣泡上升至吸氣口高度,立即停止抽真空,約2min后,氣泡漸漸下降,可以看到部分液面露出;
·繼續(xù)抽真空,氣壓下降到7.0×103Pa~7.5×103Pa,停止抽真空,氣壓上升到1.0×104Pa;
·完成了蠟液的抽真空實(shí)驗(yàn),初步達(dá)到預(yù)期效果。
1.2真空脫氣澆注爐二號設(shè)備實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:加熱、抽真空、灌裝
在一號設(shè)備實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,改進(jìn)后重新做蠟液實(shí)驗(yàn)及設(shè)備檢測實(shí)驗(yàn)。
·將原料加熱到115℃,待原料融化成液體后,加入顏料,并同時開始攪拌,耗時15min,觀察攪拌效果;
·抽真空,打開主抽空閥3s后大量氣泡上升,液面消失在視線中,立即停止抽真空,約5min后,氣泡高度漸漸下降,直到露出液面;
·再次開啟主抽空閥3s后氣泡再次大量出現(xiàn),停止抽真空約3min后,氣泡漸漸下降,表面開始露出一半液面;
·如此循環(huán)20min后,主抽空閥保持開啟,約5min后氣泡基本消失,氣壓保持在8.6×10Pa。這時關(guān)閉主抽空閥、停止真空泵,加入香精,攪拌10min后停止攪拌機(jī),緩慢放氣;
·開始直接灌裝產(chǎn)品,一批8只,胎膜預(yù)熱至45℃左右,使用灌注閥直接灌裝。其余胎膜沒有預(yù)熱,胎膜溫度約12℃。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:預(yù)熱的胎膜中間蠟液上有少氣泡,沒有預(yù)熱的胎膜內(nèi)壁上有少量氣泡。二次蠟液脫氣實(shí)驗(yàn)成功。
原因分析:通過正確控制抽真空速度的方法,解決了堵塞管路的問題,確保了實(shí)驗(yàn)的繼續(xù)進(jìn)行。